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公司一期工程汽轮机节能降耗总结:
为进一步提高企业相对竞争力,充分发挥一期工程汽轮机的性能潜力,根据公司领导部署,成立了汽轮机节能降耗攻关小组。在公司领导的亲自领导下,参建单位派出精兵强将,监理单位派出丰富经验的专家;工程部汽机专业认真组织,全力协调,并得到XX的大力技术支持。自成立攻关小组之日起,小组各成员密切配合,认真分析,从设备制造、监造,到汽轮机基础准备、到汽轮机安装、到机组试运行;全面分析汽轮机在各个环节节能降耗的措施,并得到汽轮机厂的技术支持,尤其是提供汽封间隙按照设计值下限再小0.05mm的数据进行调整的依据。
为确保汽轮机振动性能优良,在设备制造阶段就严格控制汽轮机转子振动特性,经过多次平衡,使转子的振动速度在1mm/s以内,大大优于国家规范要求的标准2.5mm/s。自汽轮机基础验收开始,攻关小组就认真负责,仔细研究,确保了汽轮机砂浆垫块的一次合格率在94%以上。低压缸采用现场组合的方式存在组缸法兰漏气后很难处理的问题,经过多方调研,采用低压缸密封焊,解决了上述问题。汽轮机汽封间隙是汽轮机效率的重要因素,按照厂家提供的数据,并在汽厂技术骨干的指导下,将压铅丝测量得到精确的汽封间隙调整值,采用专用汽封背弧机,进行严格仔细的操作,尽管调整难度大,加工精度高,但是为机组节能降耗的最终目的,攻关小组不马虎,不懈怠,严格要求,精益求精,确保每一汽封间隙都在范围内。攻关小
组坚持定期活动与每天工作相结合,并根据工期要求,安排夜班值班,与安装公司共同现场研究,及时解决出现的技术问题,确保整个安装工作有序进行。截止目前,1机已完成低压B缸汽封间隙测调、低压A缸汽封间隙测调、中压缸汽封间隙测调,高压缸汽封间隙测调已进行70%以上;下一步在汽轮机通流间隙调整这一重大数据中,攻关小组将继续发扬“精益求精、追求完美”的精神,确保机组节能降耗工作再上新台阶。
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